引用
引用第1楼marksman_01于2023-06-12 17:23发表的 :
capture肯定是要抓取主轴位置才有意义,既然你抓了从轴位置推算主轴位置,那你就要做比例推算公式来计算,否则单存的抓取位置+偏移位肯定不准,我不知道你这个是不是电子凸轮的,如果可以在主轴加编码器的话不说更简单方便吗?用编码器主轴,这样跟你的切刀就没有关联了,一般PLC也都有高速输入口,不一定非用驱动器的capture功能,高速外部中断应该也可以
用的是电子凸轮,差不多就是一个主虚轴后面分别关联牵引和切刀。
是这样的之前用三菱的80SSC的模块,把色标信号接到模块上,在程序中直接抓取主虚轴的当前相位,从而进行别的补偿计算。
现在用的汇川的他这个哪怕是程序中在轴配置中设置了,主虚轴的探针是色标(X5),但是随着主机速度的变化,色标抓取的主虚轴位置会发生偏移。单个这个没有参考性。
所以汇川H5U这边采取的方案是使用伺服驱动器上的探针抓取刀轴的当前相位(这个类似硬件高速中断,不会有延迟抓取位置不会有偏移),反推主虚轴相位。
现在问题是要修改切刀位置,那色标抓取的切刀位置就会有变化,从而反推的主虚轴的位置也会变化,色标就只能重新计算。
想问一下,用过汇川这个方面案例的老哥,是哪里可以改进一下。