• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
mandyaac
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mandyaac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-02 20:13
这几天在调试一台设备,用伺服加上同步带,带两个轴转动,中间还经过减速器。
刚开始运行很正常,但是经过1小时左右的空跑,发现原来原点的位置偏了,而且不至偏一点点,至少有3-6度。
运行越久,偏差越大。
伺服是用定位控制,松下A5的,转一圈的脉冲是10000,加上15:1的减速器,也就是150000一圈。
请问各位大哥,怎么清除这种累计误差。
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-03 08:22
检查一下是不是干扰引起的错位。不过本人曾经也遇到过一台松下伺服,运行时出现错位,累计错位严重,伺服没有报警,更换伺服后解决问题了。
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-11-25
查看jxh668的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-03 09:43
同步带不会有累计误差的
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
mandyaac
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mandyaac的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-03 12:19
今天重新检查了机械部分,螺丝都固定了,没什么问题。
程序也试了,绝对和相对定位,但效果一样。
伺服也把刚性调大了,偏差还是一样。

真不知道是什么地方的问题。
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-03 12:29
引用
引用第3楼mandyaac于2010-12-03 12:19发表的  :
今天重新检查了机械部分,螺丝都固定了,没什么问题。
程序也试了,绝对和相对定位,但效果一样。
伺服也把刚性调大了,偏差还是一样。

真不知道是什么地方的问题。

能不能把10000改小点试试,改成3000试下吧。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1883 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-25
查看yerong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-03 13:35
有没有正反转动作? 如有就是正反转背隙导致。
mandyaac
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mandyaac的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-03 17:23
回楼上的,没有正反转动作,只有正转。
mandyaac
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mandyaac的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-03 22:52
会不会是伺服电机的功率不够?
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 414 点
下载积分: 728 分
在线时间: 608(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-11-26
查看jr11的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-03 23:11
伺服控制器有很多项监控功能,其中有一项是监控伺服电机编码器当前位置的,归零后你监控编码器当前位置是多少,记下来,运行一段时间后看看显示位置变没变,如果变了那就是plc到驱动器的高速脉冲有干扰,是驱动器少收或多收脉冲,如果显示位置不变那就是电机轴跟同步带轮之间有问题。
mandyaac
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mandyaac的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-03 23:54
谢谢了,明天我试了。
如果是丢脉冲,会不会跟扫描时间有关,我程序3000多步。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-04 08:13
楼主的是不是双轴驱动一条皮带做断续运动,感觉要不断对伺服的实际值检测在下一次进行修正,这样,就把误差控制在一定范围内,不会产生累计误差了。
保持每天一点小进步足矣。。。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-04 08:16
或者是电子齿轮比不对或精度不够。
引用
用伺服加上同步带,带两个轴转动,中间还经过减速器。
刚开始运行很正常,但是经过1小时左右的空跑,发现原来原点的位置偏了,而且不至偏一点点,至少有3-6度

仔细再看,发现楼主的是单个电机用同步带经过减速机驱动两个转轴的
[ 此帖被wsir123在2010-12-04 08:21重新编辑 ]
保持每天一点小进步足矣。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go