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mandyaac
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楼主  发表于: 2010-12-02 20:13
这几天在调试一台设备,用伺服加上同步带,带两个轴转动,中间还经过减速器。
刚开始运行很正常,但是经过1小时左右的空跑,发现原来原点的位置偏了,而且不至偏一点点,至少有3-6度。
运行越久,偏差越大。
伺服是用定位控制,松下A5的,转一圈的脉冲是10000,加上15:1的减速器,也就是150000一圈。
请问各位大哥,怎么清除这种累计误差。
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
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1楼  发表于: 2010-12-03 08:22
检查一下是不是干扰引起的错位。不过本人曾经也遇到过一台松下伺服,运行时出现错位,累计错位严重,伺服没有报警,更换伺服后解决问题了。
jxh668
jxh668
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2楼  发表于: 2010-12-03 09:43
同步带不会有累计误差的
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
mandyaac
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3楼  发表于: 2010-12-03 12:19
今天重新检查了机械部分,螺丝都固定了,没什么问题。
程序也试了,绝对和相对定位,但效果一样。
伺服也把刚性调大了,偏差还是一样。

真不知道是什么地方的问题。
xqx666
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4楼  发表于: 2010-12-03 12:29
引用
引用第3楼mandyaac于2010-12-03 12:19发表的  :
今天重新检查了机械部分,螺丝都固定了,没什么问题。
程序也试了,绝对和相对定位,但效果一样。
伺服也把刚性调大了,偏差还是一样。

真不知道是什么地方的问题。

能不能把10000改小点试试,改成3000试下吧。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
yerong
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5楼  发表于: 2010-12-03 13:35
有没有正反转动作? 如有就是正反转背隙导致。
mandyaac
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6楼  发表于: 2010-12-03 17:23
回楼上的,没有正反转动作,只有正转。
mandyaac
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7楼  发表于: 2010-12-03 22:52
会不会是伺服电机的功率不够?
jr11
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8楼  发表于: 2010-12-03 23:11
伺服控制器有很多项监控功能,其中有一项是监控伺服电机编码器当前位置的,归零后你监控编码器当前位置是多少,记下来,运行一段时间后看看显示位置变没变,如果变了那就是plc到驱动器的高速脉冲有干扰,是驱动器少收或多收脉冲,如果显示位置不变那就是电机轴跟同步带轮之间有问题。
mandyaac
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9楼  发表于: 2010-12-03 23:54
谢谢了,明天我试了。
如果是丢脉冲,会不会跟扫描时间有关,我程序3000多步。
wsir123
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10楼  发表于: 2010-12-04 08:13
楼主的是不是双轴驱动一条皮带做断续运动,感觉要不断对伺服的实际值检测在下一次进行修正,这样,就把误差控制在一定范围内,不会产生累计误差了。
保持每天一点小进步足矣。。。
wsir123
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11楼  发表于: 2010-12-04 08:16
或者是电子齿轮比不对或精度不够。
引用
用伺服加上同步带,带两个轴转动,中间还经过减速器。
刚开始运行很正常,但是经过1小时左右的空跑,发现原来原点的位置偏了,而且不至偏一点点,至少有3-6度

仔细再看,发现楼主的是单个电机用同步带经过减速机驱动两个转轴的
[ 此帖被wsir123在2010-12-04 08:21重新编辑 ]
保持每天一点小进步足矣。。。
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