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fhpyw
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楼主  发表于: 2020-11-07 15:05
三菱PLC+深圳研控饲服驱动+深圳研控饲服电机13KW,程序回原点后走绝对位置回来,就二条指令  DDRVA K125000 K10000 Y0 Y4      DDRVA K0 K10000 Y0 Y4  ,计算125000个脉冲刚好走1000MM,程序刚开始走一二步是准的,但走多几步后,位置出现偏差,累积偏差,是向后,即回0方向偏差。运行大约二十分钟,偏差约15MM,即返回本应该是0位的,但是是-15MM。请教一下各位该怎样解决,从那方面着手。
就简单的一个轴,反复来回,出现累积偏差。咨询过厂家技术支持,但解决不了。头疼,所以在这里请教一下各位。
fhpyw
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1楼  发表于: 2020-11-07 15:08
传动是用同步皮T10.
菜鸟入行
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2楼  发表于: 2020-11-07 15:12
这个问题常见的情况有:
1,PLC每次发的脉冲,伺服都少收到几十个,或多收到几十个。  如果伺服有滤波功能可以用上,没有的话只能从硬件上屏蔽干扰和滤波。
2,机械之间的松动。

解决办法:
如果能在固定位置装一个信号,前进用DDRVA,后退用DZRN或DSZR。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
1623154245
好难,我再想想。。。。
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3楼  发表于: 2020-11-07 15:19
加减速时间够不够,会不会干扰呢,机械上会不会累积误差
yerong
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4楼  发表于: 2020-11-07 15:20
这个简单: 直接驱动器上查看输入脉冲数和PLC输出脉冲数是否一致  如不一致,改善输入,脉冲用屏蔽双绞线  尽量短 不要与强电同一线槽平行铺设
如一致:查看编码器返回脉冲是否一致,如不一致 调整伺服刚性加减速啥的  
如一致,说明电气环节没啥问题  改善机械结构等提高重复精度
如机械机构误差固定  电气可以补偿解决
fhpyw
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5楼  发表于: 2020-11-07 23:21
引用
引用第2楼菜鸟入行于2020-11-07 15:12发表的  :
这个问题常见的情况有:
1,PLC每次发的脉冲,伺服都少收到几十个,或多收到几十个。  如果伺服有滤波功能可以用上,没有的话只能从硬件上屏蔽干扰和滤波。
2,机械之间的松动。

解决办法:
.......

这主意不错,先试试饲服滤波,还不行,回来就用回原点指令了。
sqpfanglin
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6楼  发表于: 2020-11-08 16:41
回原点不要使用绝对位置,改用 原点搜索。
sqpfanglin
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7楼  发表于: 2020-11-08 16:41
还有你的减速时间可能太短
肥肥的瘦子
一个小小维修猿转行成了一个小小调试电气工程师。
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8楼  发表于: 2020-11-08 22:01
用原点命令,另外用接近开关做个原点!
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
mk自动化
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9楼  发表于: 2020-11-09 09:56
程序动作完成,使用伺服的BUSY 和INP状态。PLC和伺服除了干扰之外,响应时间也会有影响。
多学多用!
turelies
温州地区,PLC编程,自动化设备开发,电气开发,设置改装,维
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10楼  发表于: 2020-11-09 10:01
1. 查看比较脉冲接收是否有问题:驱动器上显示输入脉冲数和PLC输出脉冲数比较;
2. 机械传动是否正常,要把机械结构照片发上来,是怎么传动的,如果是如机械机构误差,不要相信电气可以补偿解决的话,80%电气解决不好,还是把机械传动精度改善好!!!!
hsl199
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11楼  发表于: 2020-11-09 10:44
如果是伺服控制,如果程序发脉冲没发错,重点还是检查伺服增益参数,我之前也遇到过,调整参数后面就好了
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