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飘落的风
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楼主  发表于: 2020-08-10 09:07
前辈们,请教个问题:
现在手上一个小项目,用脉冲控制伺服定位,因为设备上没有规定精度,也就不需要通过脉冲当量来计算电子齿轮比,我打算根据PLC输出的最大频率(10KHz)对应电机转速(3000转/分钟)的关系求得电子齿轮比,实际使用中发现,PLC输出低频率时没问题,频率一高,驱动器报位置偏差过大故障,手册上说是输入的脉冲频率过高了。
求前辈们指导:是驱动器一般不用高频率控制吗?是否我提升电子齿轮比,降低输入脉冲频率就行了?求前辈们解答,谢谢了
飘落的风
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1楼  发表于: 2020-08-10 09:15
试过加大电子齿轮比了,还是报故障,我再来加大加减速时间试试
受不了了
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2楼  发表于: 2020-08-10 09:45
你这频率太低太低了,啥破PLC才这么点频率
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    飘落的风
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    3楼  发表于: 2020-08-10 09:55
    为什么会报位置偏差过大故障呢?
    飘落的风
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    4楼  发表于: 2020-08-10 10:08


    我将位置偏差过大故障阈值从原先的345868增大到最大值107341824,此问题解决。该参数过大对系统的控制有什么影响呢?为什么要有这样一个参数???求指导
    哇咔咔
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    5楼  发表于: 2020-08-10 10:18
    引用
    引用第4楼飘落的风于2020-08-10 10:08发表的  :
    [attachment=246203]
    我将位置偏差过大故障阈值从原先的345868增大到最大值107341824,此问题解决。该参数过大对系统的控制有什么影响呢?为什么要有这样一个参数???求指导


    这就是电机的位置和编码器位置,两者之间的差值。
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    ymmfa
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    6楼  发表于: 2020-08-10 10:23
    直觉是这个伺服太差了。
    楼主留言:
    谢谢杨工的解答,是我把最高频率写错了,是100KHZ的FX3U
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    7楼  发表于: 2020-08-10 10:24
    引用
    引用第4楼飘落的风于2020-08-10 10:08发表的  :
    [attachment=246203]
    我将位置偏差过大故障阈值从原先的345868增大到最大值107341824,此问题解决。该参数过大对系统的控制有什么影响呢?为什么要有这样一个参数???求指导

    确定下报警时电机的实际转速是多少,要是没有超过额定转速,那就不是PLC的问题,是驱动器的问题,需要调整电机的响应,这个偏差过大是指令和电机返回的位置数据超过设定值,你加大报警值就会影响定位时电机实际的位置偏差,实际偏差值还是要看机台情况的,这个只是报警值,电机实际还是会慢慢的走到设定位置的
    还有你用的啥PLC 怎么才10K啊,
    一般伺服给脉冲最大值也控制在10K-20K左右,这样比较稳定,不容易丢脉冲
    伺服编码器是多少一圈的啊,要是这个345868是编码器脉冲,可以算下伺服最大偏差都差多少了
    楼主留言:
    感谢分享!
    编码器是多圈23位绝对值编码器,分辨率8388608,PLC用的FX3U,谢谢您的解答!
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    8楼  发表于: 2020-08-10 10:26
    减小电子齿轮比,最好老老实实计算电子齿轮比。
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    9楼  发表于: 2020-08-10 10:55
    谢谢各位前辈的解答,提问中应该是100KHz,少打了一个0
    我现在稍微明白了一些:电子齿轮比不能过大,过大后必然导致脉冲当量变大,影响系统精度。一般伺服给脉冲最大值也控制在10K-20K左右,这样比较稳定,不容易丢脉冲(7楼前辈的经验)。
    加大了位置偏差过大故障阈值才能不报故障,是不是因为电机编码器的分辨率过大导致的呢?
    gaoyingchun
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    10楼  发表于: 2020-08-10 11:04
    在不受干扰的情况下,与精度无关,伺服肯定会走到目标位置的;
    就是电机响应问题,增益调整或减小电子齿轮比或增大加减速时间
    楼主留言:
    真诚感谢!
    前辈,为什么减少电子齿轮比呢?其他两个方法能明白,减少了电子齿轮比的作用是什么?
    gaoyingchun
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    11楼  发表于: 2020-08-10 11:41
    引用
    引用第7楼king125于2020-08-10 10:24发表的  :

    确定下报警时电机的实际转速是多少,要是没有超过额定转速,那就不是PLC的问题,是驱动器的问题,需要调整电机的响应,这个偏差过大是指令和电机返回的位置数据超过设定值,你加大报警值就会影响定位时电机实际的位置偏差,实际偏差值还是要看机台情况的,这个只是报警值,电机实际还是会慢慢的走到设定位置的
    还有你用的啥PLC 怎么才10K啊,
    一般伺服给脉冲最大值也控制在10K-20K左右,这样比较稳定,不容易丢脉冲
    伺服编码器是多少一圈的啊,要是这个345868是编码器脉冲,可以算下伺服最大偏差都差多少了

    ‘一般伺服给脉冲最大值也控制在10K-20K左右,这样比较稳定,不容易丢脉冲’这是经验值吗?伺服的接收能力远高于这个值,指令是差动信号时4M,集电极信号时200K
    [ 此帖被gaoyingchun在2020-08-10 12:04重新编辑 ]
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