动作是这样控制的:一台110顿的冲压机,各个功能执行都挺正常,前天冲压机上边的编码器坏了,坏了一个新的就好了。控制冲压机的是FX30MT的PLC,这个PLC的Y0和Y1是一对备用凸轮(在程序里设置的,程序里有凸轮控制器这个指令).Y1就是控制送料机送料的。控制Y1输出的是M364(364的角度可调)。现在编码器检测M364设定的角度好像有误差,我就用一个比较指令去控制Y1(M364不用),现在Y1输出正常,也能控制送料机送料,可就是送料不准。送料机是和冲压机连在一起的,是不是冲压机在干活时的震动影响到了伺服电机的编码器啊,可以前也是这样的。控制伺服电机的程序没有动过。