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济南电气
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楼主  发表于: 2011-09-17 21:20
编码器加PLC加变频器驱动减速机带动皮带定位,短距离定位很准,长距离就有误差而且重复性我差5毫米,走的实际值和设定值也不对,走的越远,比设定值小的越多,这究竟是什么问题,是干扰问题吗,还是程序上有事搞不清楚,请教大家
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1楼  发表于: 2011-09-17 22:05
明天到现场调试,现在还是一头污水,没有方案,真是难弄啦,希望大家赐教
rockyhuo
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2楼  发表于: 2011-09-18 18:10
变频有否有分段减速再停下?你在监控当变频停止时候,高速计数器的值和设定值有多大的偏差?再验证你所收到的脉冲数与所走的距离是否一致?就清楚问题出在那里,
还有你的编码器安装到那里?不要安装在电机上,最好是安装在驱动轮上,这样可以避免机械间隙的影响,线速度也会影响精度的
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    3楼  发表于: 2011-09-18 20:12
    谢谢2楼,我今天去了一天,首先解决了一下编码器干扰问题,把编码器屏蔽网接到PLC的24V电源的负上,效果好点啦,每次定位误差正负1.5毫米啦,但是600毫米以上还是有点大
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    4楼  发表于: 2011-09-18 20:14
    2楼说的速度怎么能影响精度,请指教一下,另外我现在皮带的走的速度挺慢,快到设定值时,基本是1HZ频率运行
    rockyhuo
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    5楼  发表于: 2011-09-18 23:24
    有可能是累积误差,每一个脉冲所对应的长度和实际的有差别,还有看你的编码器安装的位置。

    在线监控脉冲数和你计算出的长度有否差别,还有相同长度误差是否一样?还有剪切时侯材料有否走位。故障原因自己去查
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    刻骨铭心
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    6楼  发表于: 2011-09-19 01:33
    能否在行走的总距离中分几段设几个定点检测位,用来修正编码器值。。。
    曾少你的,你都已在别处得到。。。
    sccgkong
    不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
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    7楼  发表于: 2011-09-19 10:47
    用这种方式 肯定会有误差的,影响的因素也很多
    首先检查外部设备,PLC的运算程序,最好能用浮点运算
    得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
    niningtt
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    8楼  发表于: 2011-09-19 13:15
    问一下楼主的编码器的输入方式,是两相2的吗?皮带的是否有滑动。设备震动吗
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    9楼  发表于: 2011-09-19 19:16
    每次设定长度和实际走的长度通过脉冲换算还差都不到0.5毫米,就是数设定100毫米应该走20000脉冲,到走完一般在19950--20090之间,但测量就误差大啦,设定长度700毫米以上重复误差更大,我说的误差是指设定700毫米,重复走10次,10次中每次的实际距离有误差列入测量的实际值701、699、698、697、696等不一样,但是每次监控编码器走的脉冲都是上下不差0.5毫米,我开始时编码器是用A/B两相计数,我怕PLC高速输入口最高频率不够造成,改成单向的也没解决问题,我老是怀疑编码器多输出脉冲啦,单怎么也排除不了,愁死啦
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    10楼  发表于: 2011-09-19 19:28
    谁能帮忙拿个主意,就差一点,只要做到2毫米之内就好,
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
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    11楼  发表于: 2011-09-19 19:45
    单相脉冲更不行了,还是改回两相脉冲吧!编码器的脉冲上下不差5毫米,说明了神马?说明了传动部分精度不够,还是解决机械问题吧!按2楼说的,编码器装到驱动轴上,就是传动部分的最后一级!
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