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楼主  发表于: 2011-09-17 21:20
编码器加PLC加变频器驱动减速机带动皮带定位,短距离定位很准,长距离就有误差而且重复性我差5毫米,走的实际值和设定值也不对,走的越远,比设定值小的越多,这究竟是什么问题,是干扰问题吗,还是程序上有事搞不清楚,请教大家
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1楼  发表于: 2011-09-17 22:05
明天到现场调试,现在还是一头污水,没有方案,真是难弄啦,希望大家赐教
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2楼  发表于: 2011-09-18 20:12
谢谢2楼,我今天去了一天,首先解决了一下编码器干扰问题,把编码器屏蔽网接到PLC的24V电源的负上,效果好点啦,每次定位误差正负1.5毫米啦,但是600毫米以上还是有点大
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3楼  发表于: 2011-09-18 20:14
2楼说的速度怎么能影响精度,请指教一下,另外我现在皮带的走的速度挺慢,快到设定值时,基本是1HZ频率运行
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4楼  发表于: 2011-09-19 19:16
每次设定长度和实际走的长度通过脉冲换算还差都不到0.5毫米,就是数设定100毫米应该走20000脉冲,到走完一般在19950--20090之间,但测量就误差大啦,设定长度700毫米以上重复误差更大,我说的误差是指设定700毫米,重复走10次,10次中每次的实际距离有误差列入测量的实际值701、699、698、697、696等不一样,但是每次监控编码器走的脉冲都是上下不差0.5毫米,我开始时编码器是用A/B两相计数,我怕PLC高速输入口最高频率不够造成,改成单向的也没解决问题,我老是怀疑编码器多输出脉冲啦,单怎么也排除不了,愁死啦
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5楼  发表于: 2011-09-19 19:28
谁能帮忙拿个主意,就差一点,只要做到2毫米之内就好,
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6楼  发表于: 2011-09-20 18:38
编码器装在电机上,刚开始也装在定位皮带上,结果是一样的。
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7楼  发表于: 2011-09-20 18:42
用的普通三相交流电机和1比60的减速比的涡轮蜗杆减速机,驱动皮带棍子上面挂着平皮带