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楼主  发表于: 2020-10-17 21:37
请教大家六自由度机械手直线运动轨迹上下左右跳动误差是多少?谢谢!
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1楼  发表于: 2020-10-17 22:34
六自由度机械手走直线长300mm,监测跳动范围在±0.2  此机械手是否合格?供应商说这是他们最高标准。有没有跳动范围更小的机械手供应商?
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2楼  发表于: 2020-11-19 12:32
六轴机械手,哪家的机械手走直线轨迹不会抖动?要换机械手,请大家给推介。谢谢!
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勤工俭学
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3楼  发表于: 2020-11-21 21:22
问一句,是什么牌子的机器人?
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4楼  发表于: 2020-11-30 16:59
引用
引用第3楼勤工俭学于2020-11-21 21:22发表的  :
问一句,是什么牌子的机器人?

JAKA
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吃瓜群众甲
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5楼  发表于: 2020-12-02 22:07
什么应用?负载多大?
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6楼  发表于: 2020-12-07 15:02
现在改爱普生工业级六轴机械手了。5公斤
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陈惠鑫
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7楼  发表于: 2020-12-14 13:18
重复定位精度跟速度还有运行程序有关,目前普通工业机器人的精度误差标准在0.01-0.5mm内都是算可以的,四大家族一半都是0.02-0.1,发那科基本对外0.08
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8楼  发表于: 2020-12-14 14:25
还要看走直线时在臂展的那个位置,越靠外,误差越大
gxtmdb82164
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9楼  发表于: 2020-12-14 15:15
轨迹精度是可以直接找厂家要的参数,而且是传统机器人厂家的拿手项目,比单一的TCP终端重复定位精度难搞的多,新品牌在轨迹精度上一般都不咋地.

还有就是即使同一品牌的机器人,甚至同一台机器人,编程方式也对轨迹精度也有影响,一般都要求使用带插补的运动指令,PTP的指令是不保证运动过程中的精度的,而且整体的速度,校准精度什么的都有影响.

一般认为需要关注机器人轨迹精度的应用已经属于较为高端的应用,要求有一定的能力才能做的了相关集成项目.
柳絮飞花
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10楼  发表于: 2020-12-15 16:27
负载3KG以下,追求精度的话。ABB的IRB 120
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11楼  发表于: 2020-12-28 12:27
引用
引用第10楼qq280853936于2020-12-15 16:27发表的  :
负载3KG以下,追求精度的话。ABB的IRB 120

谢谢!目前已更换爱普生六轴机械手,正在调试。至于结果要等一周后。
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