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windstamp163
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楼主  发表于: 2012-10-17 15:44
两天砍了两把新刀。检查了圆刀刀臂上面的零位电眼与推把零位电眼,都没发现问题。推把驱动器未报警。重新启动后又正常。有没有大神可以估计一下是什么原因造成的啊?
(电柜空调没有打开,但是现在天气气温很低啊。)
wglgw
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1楼  发表于: 2012-10-17 16:27
你是做生活用纸的?
业精于勤
windstamp163
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2楼  发表于: 2012-10-17 16:42
是啊,你怎么知道?
windstamp163
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3楼  发表于: 2012-10-19 08:30
大家都不怎么感兴趣啊。难道这种问题太简单了?
100759
生活-焉知水生火热
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4楼  发表于: 2012-10-19 09:30
关键我都没有了解你那个是什么东西~~~呵呵
windstamp163
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5楼  发表于: 2012-10-19 09:52
那个是意大利的机器,没有PLC,只有一种叫ROBOX的单片机控制。单片机从机器上收集各种零位信号。
驱动器方面则是靠伺服电机上的编码器来确认位置。
目前刀砍到推把,就是因为两者之间的动作角度区间重合了。
所以,我想请众位大神,估计一下,大概会是什么原因造成这种情况。
其实,做生活用纸的大部分都应该接触过类似机器。不关是金红叶,还是维达,都用这种机器。
deliang_tan
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6楼  发表于: 2012-10-19 10:59
主要是累积误差造成的。开机时没问题,运行几个小时后会砍刀,你可以观察一下开机时的纸尾长度,1小时后纸尾长度相差多少,误差累计到一定时就会砍刀。你可以开一两个小时停机再开,就不怕啦。
楼主留言:
好的,我可以去做检查看一下。不过我的上级说更有可能是主单片机受热后出现了抽风现象。单片机是ROBOX的。
liu1984412
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7楼  发表于: 2012-10-19 11:17
对,可能是累计误差,检查机械结构是否老化,并且测量推进机构的反向间隙,找钳工配合检查机构是否松动。可以考虑更换机密的滚珠丝杆。如果条件不允许,要求设备供货厂家修改程序:运行一段时间自动回一次原点,或者轴来回运行一定的次数自动回一次原点。
希望能对楼主有一定的帮助。
deliang_tan
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8楼  发表于: 2012-10-19 12:54
估计楼上的没见过裁切机,没有滚珠丝杆,机械间隙不会造成累积误差,而会直接造成产品的长短不一。减速机的要求很高,不能随便用国产的代,必死。比如讲减速机比速标称为15,但实际可能是15.001或14.999,这个偏差可以通过电子齿轮比修正过来,你让机械走100mm,实际上不可能是正好100mm,这就产生累积误差,比如此误差为0.001mm,每分钟100切,那4小时后就有24mm了。所以早期的机器设计思路是把这个误差做得尽可能小,一般这种设备不会24小时开,吃饭时间要停,用户就感觉不到这问题的存在,而现在的机器都会动态修正累积误差,方法很多,关键在于控制算法。如果更换不同品牌的减速机而又没有调整电子齿轮比的话,又或者换了很差的链条,这时的累积误差会急剧放大,频繁砍刀。
liu1984412
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9楼  发表于: 2012-10-19 14:24
如果机械上不能更换,或者太难,可以考虑构建个全闭环的位置控制,在工作台上加光栅或者旋转编码器反馈工作台位置,我认为可以解决这类问题。最后问题下,这个裁切机一台多少钱,如果是大投入,我感觉加个光栅没啥问题,如果只是十几万,我还是建议定时回一次原点。
windstamp163
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10楼  发表于: 2012-10-19 15:03
裁切机与复卷机是一整套的,一条生产线记得03年的价钱是四千多万。现在应该更贵了。
至于旋转编码器反馈角度参数,那个有,但是单片机里面怎么设定的,我就不知道了。
liu1984412
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11楼  发表于: 2012-10-19 15:30
发个控制柜的图片来看看,四千多万的机器用单片机控制,有点迷糊!
我说的编码器是反馈工作台实际位置给控制器的,不是电机屁股后面上的旋转编码器。
这么贵的机器还是不要自己随便弄了,把厂家叫来,改程序,并且在人机界面上加上参数设置:运行N个小时,各个轴会自动回一次原点。如果还是出现你说的这种情况,我认为就有很大的可能是机械传动上出现了问题。
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