xin123
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楼主  发表于: 2023-12-29 11:04
伺服控制电钢 ➕压力传感器 ,目前控制方式 是位置➕压力判读, 控制流程 使用绝对定位到工件表面1mm位置 使用相对定位慢速下降 当压力传感器检测到设定值就保压(终止相对定位) 保压结束相对定位回到零位置,可产品每次压出的产品厚度不同 会相差0.3~0.1mm误差,大佬有什么办法 保证压力又能保证厚度在0.01mm
红云123
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1楼  发表于: 2023-12-29 11:39
伺服用位置力矩模式,到达位置后切换到力矩模式,力矩要稍微大于压力传感器。