wangwei
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楼主  发表于: 2022-01-18 23:52
用400W的J4伺服和QD77MS来压入定位销

今天用位置模式压装测试,发现每次压装深度高低不一,

是不是应该用转矩模式?具体怎么实现?

看手册有转矩模式和挡块控制模式,没理解具体是怎么使用,这个工作能否实现。

本人没用过转矩模式,望大家不吝赐教
[ 此帖被wangwei在2022-01-18 23:59重新编辑 ]
焦刘吉
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1楼  发表于: 2022-01-23 17:11
纯位置控制误差不可能是1mm,机械问题大些。因为现在你是走的光纤通信,不可能是位置控制误差
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