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爱你3.6克
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楼主
发表于: 2021-06-26 20:27
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最近在做一个伺服系统,采用FX3U-80MT的PLC,伺服马达转动读取一个位置后(D8340里面有值)(如40000),关掉电源重新开机,在伺服里面读取的位置就不是(40000)了,而且马达传的圈数越多,偏差越大,找了几天都没有找到原因,
但假如马达不转动(假如位置40000),关掉PLC电源重新启动,位置还是能正常读取,还是40000,在这里请问有那些高手遇到过类似的问题,或者有那些做过绝对值控制系统,在此请教了。
路在脚下
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爱你3.6克
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1楼
发表于: 2021-06-26 20:44
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后面找不出原因,后将绝对值的伺服系统直接设参数当增量式使用,发现每次定位的位置都有很大的偏差,如 (找过原点后 用DDRVA指令运动1000个脉冲 监控D8340里面的值是1000,在用DDRVA指令运动到0,D8340里面的值是到0了,但是机器实际位置已经到的-100的位置上,在用DDRVA指令运动1000个脉冲 监控D8340里面的值是1000,但是机器实际位置已经到的800的位置上,)运动越多偏差越大
机构检查了很多遍,确定没问题
求解。
路在脚下
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2楼
发表于: 2021-07-01 11:48
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地点苏州,如果对自己的技术有信心 可以过来处理。 不管用何种方式解决重复定位精度不准的问题, 我个人付2000元的费用。(不能换电机)
路在脚下
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