工控洛克00
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 76 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2019-03-04
最后登录: 2020-08-27
查看工控洛克00的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-11 22:03
JOG运动和绝对运动都正常,但是原点回归时立即报错,错误代码1920,报警代码0900,正负限位都正常,然而把原点传感器光源遮住能正常回原点,但是不遮挡时立即报错
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19347 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-11-16
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-18 17:15
伺服在忙的时候执行了原点回归吧,不然不会报1920的