mbtglzz
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楼主  发表于: 2018-10-29 20:26
大家好 ,现有一台包装机,fx3u plc控制伺服电机作为移载,在移动过程中喷胶,程序就是以伺服当前位置的d8340和设定的喷胶开始位置和喷胶结束位置来控制喷胶电磁阀,大于开始位置小于结束位置输出电磁阀。但是现在是喷胶位置不固定,有百分之10的概率会喷错。后来在在比较程序那用了ref指令来立即刷新输出,没改善。有没有好的建议
yrnbb2
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1楼  发表于: 2018-10-31 21:59
我曾经分别用D8340和可编程凸轮开关做过喷码控制,出错的概率很大,并且错得非常不靠谱,我想最终可能还是运算速度和电机滞后的问题。喷胶阀一定要好阀,胶一定要好胶,气一定要足。枪一定要好。直接以伺服启动信号为喷胶起点,时间控制距离,我现在是这样做的,胶枪运动速度在10m/s左右,每次喷胶9ms,误差都不会过1mm。如果你的机构是在离胶枪运动起始点很远的地方开始喷胶,我觉得还是装个接近开关比好好,如果允许安装的话。
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