张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-09
查看张兆楠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-19 15:36
S7 1200/1500 PN以太网连接控制V90 PN伺服。有两种方式,1工艺对象添加设置,使用工艺指令Motion  control 来控制。2通过FB284 功能块控制。

我现在学习中用的FB284,调试过程中遇到了一些问题:
1.JOG速度、回原点速度不可在触摸屏做变量设置,需在驱动器里写死,感觉不人性化,有没有什么其他方法?
2.回原点,碰到正负极限之后的运动方式,供应商告诉我要在程序里做禁止运行,不能实现碰到极限反向运动继续寻找原点,三菱
FX3U都可以实现,还是说 我的方式不对?

因为第一次用西门子做三个轴项目,还不是很懂,请教一下最好选哪种控制方式,两者在控制效果上一般选哪个?
谢谢
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 898 个
工控威望: 4117 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-11-22
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-16 19:16
建议使用FB284   或者直接读写111报文控制