a475100193
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楼主  发表于: 2014-07-19 22:58
要求伺服电机以5个段速走完。在整个过程中,每个段速都有对应的路程,中间不能停顿。
例如第一段:以100HZ走完3M; 第二段:以200HZ走完2M; 第三段:以50HZ走完5M,。。。。

这个怎么实现?用伺服内置多段位置控制,段与段之间会停顿,

用汇川的伺服与PLC
炖土豆
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1楼  发表于: 2014-07-25 19:40
我也做过类似的工程,三菱plc控制台达伺服,用步进程序接的,一开始用的m8029作为切换下一步的条件,结果就像楼主说的,换一步就停顿一下,机器人就像抽筋一样。把切换条件换成大于等于脉冲积累之后才解决。