会飞的怪兽
自信 自立 自强
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 665(小时)
注册时间: 2013-01-17
最后登录: 2024-11-26
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-13 09:49
求兄弟们知道,机械手由步进电机加一个减速机组成,机械手(步进+减速机)来回90度摆动,有8次走的准确,之后又有几次不准,超过1度 1.2度 1.5度,1.5度,然后又有8次走的准,几次走不准,是什么原因赵成的
[ 此帖被liusenedc在2013-12-13 11:54重新编辑 ]
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
会飞的怪兽
自信 自立 自强
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 665(小时)
注册时间: 2013-01-17
最后登录: 2024-11-26
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-13 11:53
引用
引用第3楼givemepower于2013-12-13 11:09发表的 Re:机械手(步进+减速机)来回90度摆动,有8次走的准确,之后又有几次不 .. :
步进电机 可能是负载太重了,丢失脉冲造成的。

不是,机械手会冲过头,比上次的位置超过1度 1.2度 1.5度,1.5度之后又正常啦
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
会飞的怪兽
自信 自立 自强
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 665(小时)
注册时间: 2013-01-17
最后登录: 2024-11-26
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-13 11:56
用的是86的电机,带40比的减速机,电机转速400转每分钟
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
会飞的怪兽
自信 自立 自强
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 665(小时)
注册时间: 2013-01-17
最后登录: 2024-11-26
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-14 10:59
引用
引用第7楼李小响于2013-12-13 21:16发表的 Re:机械手(步进+减速机)来回90度摆动,有8次走的准确,之后又有几次不 .. :
有可能是减速机里面的齿轮啮合问题哦。控制方面要是有问题就加编码器试试。

是减速机的问题,机械手臂太长,减速机精度达不到要求,所以跑不准
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
会飞的怪兽
自信 自立 自强
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 665(小时)
注册时间: 2013-01-17
最后登录: 2024-11-26
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-30 11:44
引用
引用第11楼wwcwwc于2013-12-14 11:17发表的 Re:机械手(步进+减速机)来回90度摆动,有8次走的准确,之后又有几次不 .. :
你确认步进电机启动时的原点位置是否一致。虽然有减速但是在做定位时必须使用高低速控制。

有高低速控制,启动位置也是一样的,结束时是接近开关感应到,电机才减速,电机再低速走固定一小段距离。
[ 此帖被liusenedc在2013-12-30 11:49重新编辑 ]
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454