791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2024-08-28
查看791891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-25 15:33
我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信号。
在实际中偶尔会出现位置偏差的情况。偏差频率不定,有时几分钟一次,有时一天都没事。
比如PLC已发完1000个脉冲,可电机停止在不等于1000脉冲的位置,而且定位完成信号已经接通,位置偏差后造成下一步动作报警。


问题:

1  伺服电机未移动到上位机脉冲个数怎么会停止转动?

2   定位完成信号又怎么会接通了呢?

3   怎样知道伺服电机确实走到了目标位置?

现在一直在找这个问题。

(欧姆龙CP1E      松下A5伺服。)

以前用台达伺服,监控反馈脉冲很直观,松下A5反馈脉冲看不懂。

pr0.08    旋转一圈的指令脉冲数: 设为2000
pr0.11   每旋转一圈的输出脉冲数:设为2000
pr5.03=0
监控反馈脉冲时完全与指令脉冲数不一样。

先按3楼讲的慢慢处理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新编辑 ]
xghjiayou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 4121 点
下载积分: 35049 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2009-06-25
最后登录: 2024-08-28
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-25 20:22
电机太小了!