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rockyhuo
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楼主  发表于: 2011-07-17 02:17
我有个看似简单问题,就是程序速度跟不上,就是根据编码器连接所对应的计数器,利用计数器的值与设定值比较,当相同时候驱动Y输出,当计数器的值与设定值相同(另外一个设定值)时候,就停止Y输出,编码器是360脉冲,机台速度800转/分钟,在最大的速度是每脉冲0.2ms 多点,如何保证运算速度跟得上呢?

我的问题就是一个凸轮开关的问题,我想在PLC里面实现这个功能,不知道有谁尝试过呢?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
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sjm213
有小知识,无大学问。
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1楼  发表于: 2011-07-17 11:20
如三菱FX系列PLC中,高速计数与高速计数器的比较指令都是采用中断处理高速动作,与扫描周期无关。
rockyhuo
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2楼  发表于: 2011-07-17 11:54
因为我还要处理滞后的问题(因为机械上动作会有滞后,所以要把滞后量要提前输出,才保证机械上的同步)所以还要有数据运算,可是数据运算后是在程序结束后才刷新数据,即使是用高速比较指令,还是会有问题,我是希望在每次在编码器原点刷新数据,这样就要求程序的运行周期要保证在0.2ms以内才保证不会吊了脉冲计算。
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rockyhuo
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3楼  发表于: 2011-07-20 00:29
今天晚上想到一个可行的方案

使用Q系列的中断模块,把编码器一相输入引到中断输入,在每个脉冲中断时候,对比现在计数器值和设定值来决定输出和复位,立刻刷新输出,只要程序短就可以达到0.2ms  周期。其他的就在扫描周期里面进行。
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回忆依然最美
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4楼  发表于: 2011-07-20 09:51
程序短还要用Q系列的PLC,楼主真有钱啊!
daizhi
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5楼  发表于: 2011-07-20 11:07
听起来像是运动CPU的活!
定扫描周期本身就有这功能
daizhi
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6楼  发表于: 2011-07-20 11:44
话说回来,本来是Motion的事为什么要computer处理?
sandy_love
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7楼  发表于: 2011-07-20 17:27
楼主这样处理是不是太复杂了?你所说的滞后量是可以计算出来的吗?计算出来与实际走出来的误差是不是能达到编码器一个脉冲的精度?如果不能,你把控制实时性搞得再高也无济于事;再说如果能计算出来的话为何不把这一点时间片(1周期)也折算进去呢?
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    8楼  发表于: 2011-07-20 19:14
    引用
    引用第4楼回忆依然最美于2011-07-20 09:51发表的  :
    程序短还要用Q系列的PLC,楼主真有钱啊!



    只是这段程序的需要,其他程序加起来起码有3w 步。
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    9楼  发表于: 2011-07-20 19:17
    引用
    引用第6楼daizhi于2011-07-20 11:44发表的  :
    话说回来,本来是Motion的事为什么要computer处理?

    我的要求不是凸轮曲线,而是电子凸轮。
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    10楼  发表于: 2011-07-21 01:18
    引用
    引用第7楼sandy_love于2011-07-20 17:27发表的  :
    楼主这样处理是不是太复杂了?你所说的滞后量是可以计算出来的吗?计算出来与实际走出来的误差是不是能达到编码器一个脉冲的精度?如果不能,你把控制实时性搞得再高也无济于事;再说如果能计算出来的话为何不把这一点时间片(1周期)也折算进去呢?



    也不是想得太复杂,只是现在还没有人用PLC成功应用,只是用光洋的凸轮控制器来做,但是他这个的是调整麻烦,我想把他做到PLC里面,调整的在触摸屏上调整。误差是可以测量出来的,因为我是用来控制电磁阀的,电磁阀不管开关频率多高,他所动作的时间是一定的,那就确定在不同的速度上所滞后的量,而他所响应的时间可以根据产品的实际情况做微调,这只用调整一次就可以。你说的一点时间,我的可是有3w步左右的程序,怎样快也要5-6MS  这已经走了20多个脉冲,而且这个周期也不是稳定的,所以我才用到编码器接到中断模块的想法,只有这样才保证每个脉冲都能够判断,不会做成产品的报废
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    11楼  发表于: 2011-07-21 11:48
    想法很好!
    超越架构已经难度不小了,还要游刃有余........难

    “电磁阀不管开关频率多高,他所动作的时间是一定的”
    相对你的要求精度来说,这是个谬论!
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