liuleihb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 216 点
下载积分: 479 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-11-22
查看liuleihb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-05 05:14
今天遇到一个奇怪的问题,三菱伺服马达不能回原点
定位模块QD75M    伺服放大器MR系列  
OPR方法设置为4   到了原点传感器时不停止也不减速,不能为什么,求高人指点
283276325
绳锯木断,水滴石穿!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
注册时间: 2008-09-17
最后登录: 2024-11-20
查看283276325的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-05 11:55
再看看QD75参数设定及程式有无问题?
liuleihb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 216 点
下载积分: 479 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-11-22
查看liuleihb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-05 20:57
定位模块QD75M的程序没有动过.顺控程序也没有变过,一样的程序,之前还用的好好的
突然就不行了,
伺服马达的OPR方式设置为是4(计数方法1)
yinkangjian
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yinkangjian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-11 14:14
你看那个DOG信号有没有呢?
tomjiang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tomjiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-11 19:51
传感器不会有问题吧
liuleihb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 216 点
下载积分: 479 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-11-22
查看liuleihb的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-12 18:12
原因找到了,是因为连接负载的同步带松了
因为设置的OPR方法是4(计数方法1),DOG ON后的位移量是100mm.
也就是说,当dog on后伺服马达要移动100mm,然后DOG信号OFF.这样才能正确回原点
导致不能正常回原点的原因就是伺服马达移动了100MM后,DOG信号依然ON
建筑人生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2008-06-03
最后登录: 2020-04-27
查看建筑人生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-12 18:21
呵呵