最近我公司的一条新的生产线调试,在调试中发现一个问题:两台160KW的绕线凉电机的控制柜上的电流指示用的是500/5的电流互感器,电流表是的500/5的6L2,互感器有两相两个,电流表一个在柜的盘面上,另外一个在现场(远程20米),现场的电流信号还需要供给PLC用的电流变送器用,电流变送器再经过模拟量模块来输入给PLC用的变量。原来的两个互感器是并在一起的,两块电流表是串在一起的,厂家的设计可能是防止互感器中的一个会出现故障吧!所以两个并在一起,起动时两个电流表显示的最大值为200-250A,明显不对。经过分析后,重新接线,一个互感器各接一个电流表。接线后又出现了新的问题:盘,面表的显示与现场测量的值基本一致,但是远程表显示的只有实际值的80%,互感器更换后,故障依旧,因为必须取电流作为电机控制的参数,所以现场的电流值必须准确,所以问题不解决现场的自动控制无法实现,只能手动操作。
很奇怪的问题,后来经过分析,我个人认为是放电缆时的失误造成的,当时没人相信啊!我只能自我处理,从互感器单独放一根两芯线到现灾场使用,结果问题马上解决。
我的分析是这样的:因为当时放电缆时是我公司电工自己放的,所有动力电缆全部用钢管套上,且所有的控制电缆信号电缆全部集中在几个钢管中,由于钢管穿过电缆的时候,钢管也相当于一个互感器,也送到现场的电流信号也是小电流信号,所以造成信号可能相互低消,造成了显示的电流值明显偏小。
这是一个调试经验,说给大家听听,希望对大家有用。