jvckeyu
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楼主  发表于: 2010-11-30 13:14




说明:图中Y13和Y25分别是启动马达变频器和马达正转,Y31变频器控制马达停止。马达本身没有制单元,由变频器制动停车。

硬件:1.5KW马达和变频器一套,36孔转盘(套在马达上)、光电开关一套,

动作要求:通过马达齿轮拖动一张工作台,要求工作台能在设定的数值停止

问题:经过多次用上图程序测试,结果是每次马达都可以在停止在设定数值,但工作台实际位置不是每次都一样,有时会超过,有时会不到,相差50到500毫米不等

请问各路高手这是为何?
[ 此帖被jvckeyu在2010-11-30 18:33重新编辑 ]
daizhi
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1楼  发表于: 2010-11-30 13:47
任何物体都是有惯性的(常说的惯量)!从以上数据看出系统的惯量较大,因速度的不同而导致的停止位置变化。
所以,你需要矢量型的变频器,并带有制动单元!
控制方法,先预减速到特定的较低速度,这样停止时的滑行是个较稳定的值,可将误差控制在5mm以内!