slik
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楼主  发表于: 2010-08-11 19:33
有一机械运动,用三菱的PLC加1PG定位模块控制轴的定位转动,起始位置为脉冲量5000的位置,终点位置为脉冲量132000的位置,起点终点的附近都装有限位sensor,此外在起终点之间
紧挨着起点sensor处还装有原点感应的sensor,在伺服运动中一切正常,在经过数多次的运行后,发现翻版翻转不到位,经断电重开后一切正常,但运行中就发现,驱动器中显示的编码器的反馈脉冲数量在呈周期性的减少,比如第一次运行起点2174,终点72061,中间经数次,第二次记录起点1961,终点71961,又经大致的时间,第三次记录起点1859,终点71861,此后第四次1661,71761,第五次1461,71561.。。。。。如此之后经过N次运行之后, 实际位置和编码器认为的位置必然发生偏差,从而发生不到位或过位而过载的情况,请问各位,为什么会发生这种情况呢,编码器反馈的脉冲为什么会一致性的减少呢?而不是来回波动, 大家有没有见过这个情况,分别来讨论一下!  轴的松动是不会,我用手试着去翻动,很紧所以这种原因已经排除。
daizhi
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1楼  发表于: 2010-08-12 09:25
那就是放大器上显示的差值是否与本次PLC发出的脉冲相等!

正反方向的阻力不同?暴露出放大器刚性不足?
daizhi
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2楼  发表于: 2010-08-15 20:22
用心调调就行了!
至于所谓“背隙,反向间隙”,不要相信!丝杆往复运动理论上是没有累计误差的!
可到下面运动控制分区翻翻,涨涨知识
http://www.gongkong.com/Forum/?m=4&l=2