slik
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楼主  发表于: 2010-08-11 19:33
有一机械运动,用三菱的PLC加1PG定位模块控制轴的定位转动,起始位置为脉冲量5000的位置,终点位置为脉冲量132000的位置,起点终点的附近都装有限位sensor,此外在起终点之间
紧挨着起点sensor处还装有原点感应的sensor,在伺服运动中一切正常,在经过数多次的运行后,发现翻版翻转不到位,经断电重开后一切正常,但运行中就发现,驱动器中显示的编码器的反馈脉冲数量在呈周期性的减少,比如第一次运行起点2174,终点72061,中间经数次,第二次记录起点1961,终点71961,又经大致的时间,第三次记录起点1859,终点71861,此后第四次1661,71761,第五次1461,71561.。。。。。如此之后经过N次运行之后, 实际位置和编码器认为的位置必然发生偏差,从而发生不到位或过位而过载的情况,请问各位,为什么会发生这种情况呢,编码器反馈的脉冲为什么会一致性的减少呢?而不是来回波动, 大家有没有见过这个情况,分别来讨论一下!  轴的松动是不会,我用手试着去翻动,很紧所以这种原因已经排除。
yerong
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1楼  发表于: 2010-08-14 14:57
背隙,反向间隙。机械再好这个都存在的。

搞过数控机床的都知道
yerong
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2楼  发表于: 2010-08-15 20:31
1、试试都是一个方向走这个问题是否存在,如还是有的那就不是背隙的问题了。背隙也就是反向间隙要有方向变化时才会出现。
2、用好的滚珠丝杠和角接触轴承,正确安装。背隙会小些,经验上导程 10mm 的c3级1.5米滚珠丝杠正确安装背隙可以控制在0.01mm以下,甚至到0.002mm 基本可以忽略。
3、别让它累积,经常回原点。原点开关建议用高精度的机械式行程开关,如选择接近开关应用 屏蔽式 的。
4、回原点动作优化:接近原点后速度尽量慢些,完成回原点动作后最好紧跟一个反向离开原点的动作。
5、有些plc 有背隙补偿的参数的。