1935807118
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楼主  发表于: 47天前
最近做了台非标设备,主要就是XY轴移位,现在发现一个问题,运行一段时间,位置就会偏移,偏移大概0.1MM-0.5MM左右,有时X轴,有时Y轴,时间也不固定,有时几小时才会偏,有时几天,并且偏移后重新回原点也不行,必须回完原点,重新修改偏移轴原点到加工位置参数才行,以前别的机台有遇到过运行一段时间会有位置偏移的问题,回完还原点又可以继续运行,像那种问题找不到问题点,直接加个运行多少次自动回原点程序就可以解决,现在这个问题我怀疑是机构问题,但是和机构一起各种排查也找不到问题点,回原点是通过光电开关配合遮光片来完成,这种方式虽说精度不是很高,对于一般的场合也是完全够用了,不知道各位大佬有没有遇到过这种奇葩问题。
zhujingyu69
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1楼  发表于: 46天前
我觉得跟回原点的方式有关,你说“回原点是通过光电开关配合遮光片来完成”,可能你只用了近点狗信号(光电开关),没有用原点信号(伺服Z相脉冲),建议你改一下。我以前也遇到过这样的问题,回原点的方式改为光电开关+伺服Z相脉冲后就解决了。毕竟光电开关的重复定位精度比起伺服Z相脉冲要差远了,特别是有减速机的情况下差的更多。如果你的PLC无法使用伺服Z相脉冲的话就改用一个好一点的光电开关.
zhujingyu69
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2楼  发表于: 33天前
楼主问题解决了吗?