1935807118
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楼主  发表于: 2022-11-17 05:10
有一台拉料裁切的设备,工艺流程是,A气缸下压到位>伺服拉料到终点位>B气缸下压裁切>A气缸复位到原位>伺服返回原位>B气缸复位原位。现在问题就出在伺服返回原位,有时候十几分钟会有一次差一点到位,不固定有时候多有时候少,目前的处理情况是,伺服马达 伺服驱动器 PLC 伺服动力线编码器线IO控制线,还加装了滤波器,监控驱动器接收脉冲和PLC通过高速计数器监控PLC发出脉冲,都没问题,现在已经到了黔驴技穷走投无路的地步了,完全没有方向了,机构方面也换了丝杆导轨,这台机用了好几年没问题,上周末突然就开始出现这种问题,还望各位大神帮忙分析一下,指点一下我还有哪些地方需要去排查,谢谢!
浪子海风
浪子海风
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1楼  发表于: 2022-11-22 19:34
如果是老机器,以前没有问题,证明程序是没有问题的。
丝杆换新的,也不一定是好用,因为装配不好也会造成这情况。
如果精度要求高的,还要做丝杆反向间隙补偿。
首先要判断是结构问题还是电路问题。程序问题可以不考虑。
最简单的判断方式,把伺服设置为脉冲显示方式。
让程序跑,当每次跑到同一位置时,看伺服驱动器监控出的脉数是多了,还是少了,还是相等。
--如果相等,那跟电路没有关系,查结构问题。
--如果时大时小,那就是干扰,检查脉冲线有没有经过电机线。等。。(特别是脉冲插头的屏蔽线有没有碰到另的引脚。)
--如果稳定大,或稳定小,PLC内部有导电的尘点,吹下就好。吹都不好,那就是有某些电容部件老化,换plc.
实在没办法,可以在PLC改个程序,让动作多少次后回原点一次。
优伤的菊花