xuweid123
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楼主  发表于: 2021-01-25 17:31
我们公司设备调试时出现找机械原点时会报警,伺服放大器无报警代码,定位模块中的代码是212,手册中解决方法是再次实施原点回归,实施多次也不行,可能偶尔会有一次行,但这样的情况客户肯定不能接受。我们的临时解决方法是在回归停止前施加外力,人用力反方向推,这样实施回归就不会有报警,但这样的方法仅限于临时解决问题,客户也不认可。
一样的设备,不是每台都这样,但概率挺大的。

不知道大家有没有遇到一样的情况,是怎么解决的?     原点回归方式为 5:计数型,不需零点信号的这种。
我尝试过改回归速度和爬行速度,无效。
打给三菱售后说是可以改PA09、PA10试试。一个是钢性,每次加1往上调看看。另一个是到位范围,不知道一次加多少?
尚未尝试,有解决过类似问题的大拿给个回复呗。
来人給朕退下
从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
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1楼  发表于: 2021-01-26 14:55
爬行速度太快了吧,把DOG往前挪一点以增加计数方式的脉冲量,计数量太少减速时间不够冲出去了??  回原点之前也不用离开DOG吧,3U这种DSZR指令都不需要离开,自己会找方向,何况几千大洋的模块!!!
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行