1.台达DVP-24ES PLC带 创正科技的伺服
2. 工艺是 伺服电机转一圈360度 分16等份 每次转22.5度 这个伺服驱动器转一圈的脉冲 即编码器脉冲 625 X16=10000 这个625我是看伺服显示器得到的 PLC总脉冲数给36000 伺服电子齿轮比为10/36 ,这样 每次给2250个脉冲 使用指令PLSY K10000 K2550 Y0 频率10000 脉冲数2550
3.下面是每次伺服 记录到的脉冲数:
第一组2246 第 二组4496 第三组 6746 第四组 8996 第五组 11246 第6组13496 第七组15746 第 八组17996 记录了八组 后面重复测也是这样的数据
4.发现的问题就是第一组2250-2246=4少了四个脉冲 后面几组 收到脉冲是对的4496-2246=2250.
5.硬件方面的话 PLC到伺服控制器 采用的不是标准线因为仓库没有 所以随便整了个编码器的屏蔽线接的 驱动器也可靠接地了 PLC 的24V电源还有伺服驱动器上所需要的24V电源是单独给的
请教论坛里前辈们 我这个偏差得怎么解决 闭环控制没做过 我现在使用的PLC不支持高速输入 我问台达的工程师说让我通过485通讯读取 驱动器里面的实际脉冲做比较换算 我现在不清楚是伺服自身带偏差还是咋回事 小弟先在这里谢啦!!