rrjlove
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楼主  发表于: 2018-08-19 16:09
大家好!最近做了一台整形设备,伺服用的三菱的,一开始没发现问题,到客户那边,调试压铸产品,开始认为是产品变形量大;
后来测试让伺服不停的俩个位置来回定位
每次定位的位置发生变化,发现每次的定位的位置都往一个方向增加,有多有少,连续30次发现与原来的定位位置差了10mm
这种问题,一般都是设备受到干扰导致;
让设备接地,所有能接地的都接了,让0V接地;
设备旁边有一台大的压铸机,离的很近;是不是受干扰了?
大家分析一下;
471165265
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1楼  发表于: 2018-08-29 09:47
这个可能由几个方面造成的,一考虑走线是否动力线和脉冲线走在一起,二脉冲端口线是否采用单端接地往往双端接地干扰比较大,三电子齿轮比设得不对,可能除不尽。