用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
伺服拖动精确定位
上一主题
下一主题
dedong_521
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
130 个
工控威望:
366 点
下载积分:
813 分
在线时间: 84(小时)
注册时间:
2007-07-02
最后登录:
2024-11-07
查看dedong_521的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-02 10:53
全看
|
小
中
大
大家好,请教个问题,有个项目 伺服拖动挤压辊带动布条进行传送,开始的时候是布片挡住光纤传感器,要求布片离开光纤后,准确停在一个位置,如图,现在我是这样的,1、给伺服一个脉冲指令(PLSY)拖动布片运行当布片离开光纤时,伺服停止,2、然后执行定位指令drva 进行精确定位,现在问题是执行第一步的时候会出现有2-3mm的误差,各位有啥好的方法,说一下,谢谢!
分享
yanzhaonan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
254 点
下载积分:
690 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2010-08-02
最后登录:
2024-11-12
查看yanzhaonan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-04 08:04
全看
|
小
中
大
用速度-位置切换模式试试看,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
伺服拖动精确定位
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问