h30631
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楼主  发表于: 2014-01-14 20:24
請教各位前輩

目前有一機台使用松下伺服A4

帶動凸輪,使用速度模式+編碼器

編碼器接到FX3U 高速X2點

程序使用高速計數抓取數值,判斷執行其他動作

目前發現速度一快了位置停不准

目前使用Z相訊號來停止伺服

轉一圈停下來數值都不是0

請問這如何解

謝謝
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1楼  发表于: 2014-01-15 08:20
請教一下

因為速度和位置都要兼顧,

FX3U發派波速度最高100K

目前速度模式速度是1800

如果改成位置模式,速度能一樣且更快嗎?

感謝~