liuxiangg
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楼主  发表于: 2013-10-15 14:59
有上料工位1
         工位2 :暂空置
        加工工位:3
        加工工位:4
        加工工位:5
        加工工位:6
        收料工位:7
        工位8 :暂空置
要求;在任何一个或者多个工位产生多个次品时,产生的次品随转盘旋转到下一工位依次不工作,但不能影响到其他非次品工位正常工作, 直到次品被剔除为止!
       取料是三坐标平台取料,相当于一个堆场50点(X10,Y5),机械手臂依次取料,如果发现中间有空位,自动到下一个位置取料
      取料工序相对要容易些  我自己能搞掂!
      难点在次品处理,一时想不出什么好办法!
   补充:产生的次品没有硬件标志,一旦前面工位检验到有次品产生后续工位是不检查的,停下来等待让其通过!
[ 此帖被liuxiangg在2013-10-15 16:20重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
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1楼  发表于: 2013-10-21 00:58
我都是多个工位的来做的,就是用到你最多的产品个数,我的就设到500个,然后有个移位指令,每来一个指令,500个位左移一个位,这个大家应该没有问题了,我只要在检测的位置,这个位置是固定的,就算这个位置离终点位置多少个产品,有废品的就置1,就可以了,不管你有多少个工位,我都可以用一套程序做了完,具体的程序要看你使用什么PLC,我在OMRON的才几十步就实现全部的功能了,用三菱的就比较麻烦点,也不过100多步.这样检测废品的程序,已经很成熟了,而且我应用的都有几个不同的设备上了,可靠简单.
楼主留言:
方便的话发下样例看看!谢谢
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