一台7.5KW的普通三相鼠笼异步电动机,由施耐德ATV31H变频器控制,经减速箱通过链条传动,拖动约3吨重的吊笼,从原点向前运动,到达终点后停1秒,手动或自动返回原点,等待下一次启动命令。原点到终点的长度约2.5米,吊笼往返一次约12秒,一个循环周期3到5分钟。变频器启动时,在2.2秒内由0赫加速到70赫(起步时没有慢速及快转慢控制,一直加速),到达终点前约25厘米由接近开关控制转换为慢速,从70赫高速转为20赫的低速继续向前,到达终点接近开关时,立即刹车(通过制动电阻刹车,制动量为60﹪,变频器从20赫降到0赫时间为0.1秒);等待1秒后,2.2秒内由0赫加到70赫启动返回,然后到达终点前约25厘米转为20赫,到达终点时刹车,重复向前运动时的过程。
这是一个有手/自动选择的控制,自动时控制比较好,吊笼控制精度在±2mm,基本满足控制要求,但手动时,容易发生退不到位的情况,特别是出了故障手动退到一半后停下来再次启动后退时精度更差,这时就算转为自动后退也没什么效果。吊笼的控制精度只有±5mm,甚至更高,这样在吊笼作升降运动时(吊笼除了做往复运动外,还做升降运动),极易损坏。
问题:1,在不改变变频器高低速频率的情况下,如何解决控制精度?
2,制动电阻选取75欧,800瓦的,是否满足制动要求?