请各位朋友前来支招:
准备勇QD75MH模块走一把马鞍曲线。用两轴的做。
轴1做角度控制(0-359.99999),轴2做长度控制,单位mm。
这个不使用内部联动(插补功能没有我想要的曲线)。我根据公式由角度计算出当前轴2应该在的位置,轴2根据这个差距来做位移。
但是运行效果奇差。用SFC写的PLC程序,扫描时间仅1.9ms。但是电机的动作还是断断续续(我做的就是步进式运行,但是这么短的运算周期应该看不出停顿才对),问三菱的技术支持,说是PLC与模块之间的通讯耗用了长的时间,所以无法进行近似连续运行。
各位有没有过类似走法,能不能构成连续运转,至少是看不出停顿的现象?